复盛空压机有异响
1、气缸内有响声
① 气缸内掉入异物或破碎阀片,清除异物或破碎阀片;
② 活塞环过分磨损,工作时在环槽内发生冲击,厚街空压机,更换活塞环;
③ 连杆大头瓦、小头衬套及活塞横孔磨损过度,应更换之;
④ 活塞顶部与气缸盖发生顶碰,应调整间隙;
⑤ 气缸内有水。
2、 阀内有响声
① 进,无油空压机,排气阀组未压紧,应拧紧阀室方盖紧固螺母:;
③ 阀片弹簧损坏,及时更换;
④ 阀片与阀盖之间间隙过大,调整间隙,必要时更换阀片
3、曲轴箱内有响声
① 飞轮未装紧或键配合过松,应装紧;
② 连杆螺栓未拧紧,紧固之;
③ 连杆瓦磨损过度,换新瓦;
⑤ 曲轴上之挡油圈松脱,换新挡油圈。
复盛空压机进气阀向外喷油的原因和处理方法?
1、复盛空压机进气阀向外喷油的原因分析:
螺杆式压缩机向外喷油是指压缩机进气口向外喷油。一般发生在突然停机时,例如压缩机电机失电或手动紧急停机,此时压缩机突然停机而未及时打开泄放阀排放压缩机油气桶余气,如果进气止回阀来不及关闭,压缩机进气口向外喷润滑油。
2、针对上述分析的原因我们提出的预防措施如下:
发生螺杆式空压机喷油时的处理方法,应首先检查断油电磁阀有无故障,如果它正常,则应进一步检查主排气管上逆止阀能否及时关闭或关闭是否完全,如有故障应排除。目前双螺杆空压机一般不再安装断油电磁阀,所以喷油的主要原因是逆止阀。逆止阀的选用建议使用不锈钢阀门,因为压缩空气中含有水分普通铸铁阀门的氧化锈蚀速度很快,造成逆止阀锈蚀卡涩而关闭不严。
3、一旦断电,电磁阀作用,进气蝶阀关闭,初步隔绝,但是进气蝶阀上一般有通气孔或者有间隙,无法完全与外部隔绝,重锤式止回阀感受气压变化,紧急关闭,这是最有效也是最后防止吐油的措施。
4、目前双螺杆空压机一般不安装断油阀,关机后通过止回阀隔断,压向主机的油在机器内部卸压成零时,重力作用下流回油气桶,重锤式止回阀是目前最有效的方式,小型空压机,但是目前国内有些厂商为节约成本一般使用活塞式进气阀(或者提升阀),用弹簧控制的活塞来起到进气调节和止回的双重作用,时间一长活塞磨损在所难免,停机吐油就会发生,就是正常关机也会发生停机吐油现象。所以这类进气阀的生产商一般要求3000~5000h更换活塞。
优点为:
(1)产品规格比较容易,在一定的风量范围,转子的直径、形状可维持不变而仅需将螺杆转子加长、缩短来适合不同风量的需求,此特性可以降低制造成本来帮助市场的竞争能力。
(2)与往复式空压一样具有定排量空压机的共同的特性,空压机油,排气压力有相当广阔的变化范围。
(3)螺杆式空压机本体结构并不复杂,在连续使用的表现上也相当良好,同时较往复式空压机大幅减少了很多的消耗性零件,具有保养容易的优点。
(4)螺杆式空压机的噪音度几乎可说是所有空压机中最;高的,噪音度视风量大小而定,往往都超过100dbA以上,因此螺杆式空压机必须配备隔音罩,也因此给人较为美观的良好印象。
(5)可以使用节流控制。
(6)喷油螺杆式空压机轴封气密性好,而离心压缩机用于高转速的轴封气密性无法达到100;%,因此不适合空气或氮气以外的任何气体压缩。
缺点为:
(1)阴、阳螺杆之间必须存在的间隙,造成气密性不甚理想,是无油螺杆式空压机的能源效率不佳的主要原因,甚至可以说是相同容积的各类型空压中最差的;喷油螺杆式空压机解决了这一问题,但其油滤芯造成的压力损失又增加了一定比例能源的消耗。
(2)无油螺杆式压缩机本体仅有3-5年的寿命,换修空压机本体的技术又往往被原制造厂保留,因此,更换整组空压机本体的成本一般都会超过购置新机的六成,这也是使用者对此类型空压机做大的诟病。
(3)喷油螺杆式空压机在长期运转后长期停机,空压机内的转子卡住现象(主要因为润滑油中杂志沉淀结油垢)屡见不鲜,备用空压机变成极不可靠的备用状态。
(4)喷油螺杆式空压机压缩空气中含有油分,不适合食品工业使用。
(5)喷油螺杆式空压机对润滑油品质要求较高,需定期进行润滑油更换和滤芯更换等保养,维护费用较高。
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